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摊铺机常见故障汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-07 摊铺机网
遇到故障一
        现象:减速机透气螺塞处泄露液压油 
        分析:液压油是由马达窜入,可能骨架油封已损坏 
        方法:更换分料减速机端盖处骨架油封 
        步骤: 
       拆:先将马达的四个内六方螺栓拆掉,取下分料马达(用器具接取从马达内流出来的液压油),再将端盖处的内六方螺栓拆下(拆的时候对称拧取螺栓),端盖上有两个顶丝孔,用顶丝将端盖顶下(注意接取减速机内部的齿轮油),这样端盖已经取下,接下来开始着手更换骨架油封的工作。  将轴卡拆下,将外面的轴承限位卡环拆下,用木头垫在轴的一端,轻轻敲击,直至轴从端盖中移除,将端盖反过来,将轴承的另一个限位卡环拆下,用木棒垫在轴承内圈上,对称敲击,将轴承取下,最后将骨架油封取下留用。  装:将新的骨架油封平稳装入座孔,将拆下来的油封唇口向外垫在新油封上,慢慢敲击直至到位为止。【装的过程中要确保每个零件的清洁度(用柴油清洗)】,接下来的工序与装的相反。需注意的是,安装端盖时可先将花键装入端盖,然后再将端盖装在减速机上,接下来安装分料马达,由于在对花键上花了比较多的时间,暂时还没想到简单易行的法子,各位给想个法子。当时就是将马达按在端盖上,然后左右晃动。【各安装螺栓需涂螺纹紧固胶】 效果:透气塞处无泄油现象,减速机工作正常。

遇到故障二 
         现象:右分料泵电磁阀体与泵体结合面处出现渗油现象,量略大 
         分析:①0型圈损坏②结合面平整度不够③螺栓拧紧时对称度不好④泵其他原因 
         方法: 将空气滤清器及相关附件拆去,将左右分料泵上的进出油管拆去,用绳从下部将双联泵托住,拧去固定泵的两根螺栓,用少许力将泵往外拉,注意配合绳的动作。慢慢将泵旋转,直至可以拆下泵上的电磁阀块。【泵内有较多的液压油】  拆下阀块后,经过仔细检查,密封圈没有损坏变质的现象,结合面也没有刮痕和磨损的迹象。于是将结合面擦净之后,装上密封圈,涂上密封胶之后重新装上。但工作的时候,结合面依然漏油,而且有愈发严重的趋势。接着我们又进行了第二次检修,为了保险起见,第二次更换了新的油封,又仔细在结合面的四周涂上密封胶,重新装上后,等了近一个小时(让密封胶更好的发挥作用),再次启动机子,故障还是存在。这时不得不让人反思,究竟是什么原因导致漏油,油封的嫌疑已经排除,螺丝的嫌疑也可排除,难道真的是泵的质量问题,经过与泵厂家的沟通,我们将目光锁定在电磁阀块上。  由于天色已晚,再按照原来的步骤有些麻烦,第三次我们没有动上部的东西,而是将左侧的独泵拆下,移位【用万向套筒】,这样电磁阀块就暴露在我们的掌控范围之内。然后我们将双联泵上的两个电磁阀块都拆下来,进行对比。果然,端面漏油的那块电磁阀块的工艺孔里没有堵头,而正常情况下是应该堵死的。发现了问题,接下来就可以对症下药了。  将好的那一块电磁阀块装在先前漏油的泵上,而另一块则需要进行维修之后才可进行装配。为了不影响施工,我们临时用铝质的螺丝打磨之后将工艺孔堵住,然后将此阀块装在外面的泵上。再次启动,借着手电的光亮,在阀块的周围只发现一丁点发亮的液体,虽然还有一点稍微渗油的迹象,但完全可以继续施工了。沉重的心终于可以舒缓了一下……  

遇到故障三
       现象:熨平板伸缩段与基础段之间产生漏料现象。
       调节段差之后,待熨平板被料加热之后,现象好转,没有明显的参差不齐感。 但铺出的路面中间麻面还有待解决 
 
遇到故障四(续故障三)  
        现象:振捣马达与偏心轴之间的连接尼龙套碎裂
        解决办法:更换尼龙套  将侧挡板上的四个螺栓拆掉,拧松顶杆与拉杆,这样可以将前挡板拆下。  将固定振捣马达的俩个螺栓拆下,为了方便装尼龙套,可将碍事的管路拆下。取下马达,装上尼龙套。在装马达的时候会出现马达轴心与偏心轴轴心不在一条直线上,这时可以上下调节马达支座或是调节偏心轴的支座,直至装上马达后可以自由转动,无阻滞现象为止。装好后,摊铺时,开启振捣,路面麻面的现象不存在了  
 
遇到故障五
        现象:润滑泵电机不转 
        检测:用万用表检测电机的两个触头,显示电阻无穷大,测量两根电源线显示电压为27点几V,这表明供电正常。在检测一下正常的润滑电机的内阻为7.9左右,初步判定为电机线圈被烧穿 
       办法:集中润滑总成

摊铺机之遇到故障六
         故障现象:右输料传感器不能实现自动控制输料 
         故障分析:①输料传感器损坏②输料传感器线缆线路有问题③其他未知因素
          解决办法:  将左右两个输料传感器对调之后,发现故障现象还是出现在右边,左边的一直工作良好。这说明输料传感器的问题不大。 之后将两个输料线缆对调使用,发现故障现象转移了。这说明至少线缆是有问题的。于是我将右输料线缆检查了一遍,没发现有明显的破损。之后我将左输料线缆的接头用万用表重新量了一下,发现六个触点中有四个触点是导通的,而右输料线缆只有三个触点是导通的,这意味着右线缆有一根导线是出于断路状态,于是我又将右输料线缆仔细的查看了一遍,发现在线缆的中部有一个不太明显的压痕,于是我将有压痕的地方拨开,果不其然的发现一根蓝色的导线被压断。问题找到就好办了,将断裂的导线接上,用绝缘胶带缠上之后,重新试机。较之前的工作状况好多了,但是传感器的反应还是不那么尽如人意,于是我将新的配件换上,之后机器工作状况良好,问题已被解决
         效果:输料可以实现自动控制,工作状况良好。
 
 
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