日前,经过宣工综合分厂设计的变位齿轮,安装进原苏联产的龙门铣变速箱里,经过运行检测,完全满足了低噪声、啮合平稳的技术要求,使洋设备龙门铣又抬起了“龙头”。
龙门铣是加工大型零部件的专用设备,前不久,因为变速箱发生故障,而导致设备停机。变速箱相当于设备的“心脏”,通过它来传递动力,实现设备的加工动作。维修人员拆卸后发现是齿轮轮齿折断,修复无望,而此设备是原苏联生产,已无法联系到厂家购买配件。综合分厂技术组组长王剑利面对瘫痪的洋设备,而生产任务又急等设备投入使用的情况,决心不等不靠,自制“争气轮”替代进口件,用最快的速度,最好的“医术”让设备起死回生。龙门铣维修工期短,时间紧迫,而且由于当年苏方交付此台设备时,未给任何技术资料,给设备维修增加了难度。他带着三名组员经过精心测绘,判断出该齿轮为变位齿轮,是齿轮中比较复杂的一种,要制造出这种齿轮,必须掌握其变位系数。在测绘时需要拆卸相配对的齿轮,测量中心距来确定变位系数。但是其配对齿轮的拆卸非常复杂,需要拆卸变速箱的所有零件,这样无疑会延长修理工期。
为尽快修复设备,组长王剑利带领大家查阅了大量技术资料,通过分析论证,采用了直接的公法线测量法,在不用拆卸配对齿轮的情况下,测量出变位齿轮的准确数据,并确定了变速箱的齿轮材料为20CrMnTi。按照所掌握的技术数据,进行了精心的设计,在材料选用、齿轮粗加工、精加工、热处理等各环节,严格质量标准。通过近一个月的技术攻关,制造出可替代进口的龙门铣齿轮,安装后完全符合技术要求,使设备又恢复了生机活力。